案例|高氮、高COD制藥廢水處理項(xiàng)目
工程概況
浙江某化工企業(yè)主要生產(chǎn)頭孢類(lèi)產(chǎn)品的中間體,生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生一定量的廢水,其鹽度高、色度深、毒性大。由于企業(yè)增產(chǎn),原處理工藝已經(jīng)無(wú)法達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。為此決定在原工藝基礎(chǔ)上進(jìn)行改造,出水水質(zhì)需滿足《化學(xué)合成類(lèi)制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB21904—2008)。
工藝流程
原工藝采用水解池與接觸氧化池交替串聯(lián)模式,但無(wú)法將高COD、高氨氮廢水處理達(dá)到《化學(xué)合成類(lèi)制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB21904—2008)。原水解池、接觸氧化池容積偏小,生化反應(yīng)不夠充分,二級(jí)反應(yīng)池和二級(jí)沉淀池閑置,故需對(duì)該工藝進(jìn)行改造。
龍安泰環(huán)保將高濃度廢水與低濃度廢水進(jìn)行分質(zhì)分流收集,根據(jù)設(shè)計(jì)工藝流程,改造后處理能力為220m3/d。對(duì)原調(diào)節(jié)池的單一收集方式進(jìn)行整改,低濃度廢水與高濃度廢水分開(kāi)收集,并且分別處理,最終合并處理。對(duì)高濃度混合廢水,采用LEM微電解催化氧化工藝降低COD含量。為了應(yīng)對(duì)混合廢水中部分高氨氮廢水,除了設(shè)置AO池反硝化工藝外,還專(zhuān)門(mén)設(shè)置MAP預(yù)處理工藝用以去除該部分廢水中的氨氮。對(duì)原水解酸化和接觸氧化工藝進(jìn)行ABR厭氧改造,高濃度廢水經(jīng)過(guò)預(yù)處理后與低濃度廢水匯合進(jìn)入ABR進(jìn)行厭氧處理。生化反應(yīng)后的出水進(jìn)行深度物化處理,進(jìn)一步降解廢水中難生化物質(zhì),提高廢水的可生化性,沉淀出水進(jìn)入LCO臭氧催化氧化進(jìn)行深度處理,以保證出水水質(zhì)達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。
項(xiàng)目效果
采用LEM微電解催化氧化+ABR+A/O+LCO臭氧催化氧化組合工藝處理該高氨氮、高濃度有機(jī)廢水,處理效果理想,系統(tǒng)穩(wěn)定,抗沖擊負(fù)荷較強(qiáng),對(duì)COD和NH3-N的去除率分別可達(dá)到98%和87%以上,該項(xiàng)目于2018年8月通水,系統(tǒng)出水穩(wěn)定,出水水質(zhì)可達(dá)到《化學(xué)合成類(lèi)制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB21904—2008)。